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油气分离器堵塞后,空压机的能耗会增加吗?

油气分离器堵塞后,空压机的能耗会显著增加。这一现象主要源于系统内部压差升高和润滑冷却功能受损,导致压缩过程需要消耗更多电能才能维持相同的排气压力和产气量。

一、能耗增加的主要原因

  1. 油气桶内压升高,压缩功增加
    油气分离器位于油气桶内部,压缩空气必须穿过滤芯才能排出。当油分芯堵塞时,气体流动阻力增大,导致油气桶内的压力高于正常排气压力。为维持管网所需的设定压力,主机必须提高排气压力以克服这一额外压降。根据空压机能效原理,排气压力每升高0.1 MPa(约1 bar),能耗约增加6%~8%。实测数据显示,严重堵塞可使整机能耗上升5%至15%。

  2. 回油不畅,主机效率下降
    油分芯堵塞常伴随回油管路受阻,分离出的润滑油无法及时返回主机。这会导致:

  • 参与循环的润滑油总量减少;
  • 主机冷却效果减弱,排气温度升高;
  • 润滑不足使机械摩擦增大;
  • 高温和摩擦共同降低容积效率和机械效率,迫使电机输出更大功率。
  1. 跑油导致密封性能恶化
    堵塞可能造成油分芯结构破损或旁通泄漏,使大量润滑油随压缩空气排出(即“跑也”)。润滑油在螺杆主机中还起到密封转子间隙的作用。油量减少会增大内部泄漏,降低有效排气量,空压机需延长加载时间以补偿,进一步增加电耗。

  2. 控制系统持续高负荷运行
    由于有效排气压力不足,控制器会延长加载周期或减少卸载时间,使电机长时间处于高电流状态,整体运行能耗上升。

二、能耗增加的典型表现

  • 在相同用气负荷下,运行电流明显高于历史正常值(通常增加5%以上);
  • 加载时间延长,卸载频率减少
  • 排气温度持续偏高(>95°C),即使冷却系统正常;
  • 单位时间产气量下降,但电表读数未减;
  • 电费账单异常上升,而生产用气量未变。

三、量化示例

以一台55 kW喷油螺杆空压机为例:

  • 正常比功率:6.2 kW/(m³/min);
  • 油分芯堵塞后比功率升至:6.9 kW/(m³/min);
  • 年运行4000小时,电费按1元/kWh计算:
    • 年多耗电 ≈ (6.9 − 6.2) × Q × 4000(假设Q=9 m³/min)≈ 25,200 kWh
    • 多支出电费约 2.5万元
  • 而一个正品油气分离器成本通常仅为800–1800元。

四、如何判断能耗是否因油分芯堵塞引起?

可结合以下现象综合判断:

  • 同时出现跑油、油耗增加、高温、电流升高;
  • 下游储气罐排水带油明显;
  • 更换新油分芯后,运行电流和温度在短时间内显著回落;
  • 若有压差监测,显示油气桶压差 ≥0.10 MPa。

五、预防与处理建议

  1. 按规范定期更换油气分离器(标准周期为每4000小时或2年);
  2. 保持空气滤芯和油过滤器清洁,减少污染物进入润滑系统;
  3. 使用高品质全合成润滑油,延缓油泥和积碳生成;
  4. 控制主机排气温度不超过95°C;
  5. 对关键设备可加装油分压差传感器,实现状态预警。

油气分离器堵塞会通过增加系统压降、阻碍润滑油循环和引发跑油,直接导致空压机能耗显著上升。这种能耗损失不仅体现为电费增加,还会加速设备老化、缩短维护周期。定期更换油气分离器,是成本最低、回报最高的节能维护措施之一。忽视这一环节,将导致远高于滤芯本身价格的能源浪费和运行风险。麦格压缩机(江苏)有限公司提供压缩机相关零部件,提供OEM服务,支持定制化需求。


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